Skip navigation
Brasil
Serviços
  • Participe
  • Acesso à informação
  • Legislação
  • Canais
  • Acessível em Libras
  • Página inicial
  • Navegar
    • Comunidades e coleções
    • Navegar nos Itens por:
    • Data do documento
    • Autores
    • Título
    • Assunto
  • Documentos
    • Termo de autoização
  • Contato
  • Português English
  • Entrar em:
    • Meu espaço
    • Receber atualizações
      por e-mail
    • Editar perfil

Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/294
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.creatorROSA FILHO, Dimereis José-
dc.date.accessioned2019-04-19T14:58:09Z-
dc.date.available2019-04-19T14:58:09Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationROSA FILHO, Dimereis José. Análise de porosidade interna “blowholes” em tarugos de aço baixo carbono. 2013. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2013. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/294>. Acesso em:pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/294-
dc.description.abstractThe Continuous Casting of Steel is a modern casting process used in Brazil since the mid-60s in order to increase productivity, energy savings and labor. Because be a process that favors a large-scale production, the it is subject to various defects in the product such as the shape, surface and internal. The internal defect bubble surface "blowholes" is located mainly in the section of dowel, being a contributor to poor product quality, because it causes crashes in the lamination process and reduces the elongation and tensile strength of rebar for the construction. The objective of this study was to determine the main factors in the formation of internal defects solidification surface bubbles "blowholes" in medium carbon steel billets in Sinobras through metallographic characterization techniques and prepare a corrective action plan for the reduction of material scrapped continuous casting process in electric arc furnace. The work of analyzing the characteristics of the defect allowed the quantification of their form and distribution in the billet section correlating directly with the operating parameters that led to the emergence of the same time as high processing ladle furnace and excess moisture from distributors, providing the preparation a corrective action plan to reduce the rate of scrapping monthly.pt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.source1 CD-ROMpt_BR
dc.subjectAço-carbono - Análisept_BR
dc.subjectPorosidadept_BR
dc.subjectFundição contínuapt_BR
dc.subjectCalor - Transmissãopt_BR
dc.subjectSolidificaçãopt_BR
dc.subjectBlowholespt_BR
dc.subjectLingotamento contínuopt_BR
dc.subjectAçopt_BR
dc.titleAnálise de porosidade interna “blowholes” em tarugos de aço baixo carbonopt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1CARVALHO -, Márcio Corrêa de-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0631627698512178pt_BR
dc.description.resumoO Lingotamento Contínuo de aços é um moderno processo de fundição utilizado no Brasil desde meados dos anos 60 com a finalidade de aumentar a produtividade, economia de energia e mão de obra. Pelo fato de ser um processo que favorece uma produção em larga escala, o mesmo fica sujeito a diversos defeitos no produto como os de forma, superfície e internos. O defeito interno de bolhas superficiais "blowholes" está localizado principalmente na secção do tarugo, sendo um péssimo contribuinte para a qualidade dos produtos, pois o mesmo provoca falhas no processo de laminação, além de reduzir o alongamento e a resistência à tração de vergalhões destinados a construção civil. O objetivo do trabalho foi determinar os principais fatores na formação de defeitos internos de solidificação bolhas superficiais “blowholes” em tarugos de aço médio carbono na Sinobras através das principais técnicas de caracterização metalográficas e a elaboração de um plano de ação corretivo para redução do material sucateado no processo de lingotamento contínuo em aciaria elétrica. O trabalho de análise das características do defeito possibilitou a quantificação de sua forma e distribuição na seção do tarugo correlacionando diretamente com os parâmetros operacionais que provocaram o surgimento do mesmo como tempo elevado de processamento do forno panela e excesso de umidade nos distribuidores, proporcionando a elaboração de um plano de ação corretivo para redução do índice de sucateamento mensal.pt_BR
dc.subject.cnpqENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICApt_BR
Aparece nas coleções:FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais

Arquivos associados a este item:
Arquivo Descrição TamanhoFormato 
TCC_Análise de porosidade interna.pdf2,14 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir
Mostrar registro simples do item Visualizar estatísticas


Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons Creative Commons

Logo Unifesspa Logo SIBI